某發(fā)電廠的電動機配備220kW的電動機功率和6kV的電壓。 電機軸的軸端為2322E圓柱滾子軸承,非軸端為6322深溝球軸承。 2019年該電動機運轉(zhuǎn)時,軸端的軸承溫度急劇上升,軸承油蓋變色,伴隨著焦味的煙霧。 在值班人員停止檢查后,發(fā)現(xiàn)電機軸伸出端軸承燒壞并與電機轉(zhuǎn)子鎖定。
1、事故調(diào)查
事故發(fā)生后,檢修人員對該電動機進行了解體檢查,發(fā)現(xiàn):
1)電動機軸伸端軸承燒毀,軸承架、滾子磨損嚴(yán)重、脫落,軸承外圈局部變?yōu)樗{(lán)色;
2)軸承室有明顯磨損痕跡,并伴有較深裂紋;
3)轉(zhuǎn)子軸與內(nèi)、外側(cè)油蓋結(jié)合處,有多處較深的磨痕;
4)電動機軸伸端軸承內(nèi)、外側(cè)油蓋燒毀。
解體檢查后,又查看了該電動機的維修記錄,發(fā)現(xiàn)電動機于2年前曾更換過兩端軸承。在更換軸承時,發(fā)現(xiàn)電動機軸伸端軸承與軸承室公差配合存在問題,軸承有輕微走外圓現(xiàn)象,但未進行處理。更換軸承后,此電動機只在2004年2月份補充加油一次,除此之外,未有任何維護保養(yǎng)記錄。
2、原因分析
1)檢修人員未對軸承走外圓的缺陷進行處理,導(dǎo)致軸承在長期運行后發(fā)熱、燒毀。
2)檢修人員未能及時對電動機進行加油維護。
根據(jù)規(guī)定,該電機的補充加油循環(huán)為2000h; 清潔軸承和更換潤滑脂的時間為1年。 但是,在超過2年的運行中,僅添加了一次加油,并且沒有更換潤滑脂。 由于電機運行環(huán)境惡劣和長期運行,油品質(zhì)量惡化,軸承缺油,導(dǎo)致軸承燃燒。
3)該電動機軸承加油時,正好處于冬季,氣溫較低,潤滑油硬度增加。由于加油操作方法不當(dāng),致使油脂不能充分進入軸承內(nèi)部,起不到良好的潤滑作用,造成軸承燒毀。
4)運行人員在發(fā)現(xiàn)電動機有發(fā)熱現(xiàn)象后,不是及時用就地事故按鈕緊急停運故障設(shè)備,而是先向領(lǐng)導(dǎo)匯報,再停運設(shè)備,延長了事故處理時間,造成事故擴大。
3、預(yù)防措施及對策
1)更換電動機兩端軸承、軸伸端軸承室及內(nèi)、外側(cè)油蓋,并對磨損的電動機轉(zhuǎn)子軸進行修補。
2)制定《電動機軸承加油維護工作條例》,重新明確和強調(diào)電動機軸承的補充加油和大修周期。
3)組織檢修人員進一步學(xué)習(xí)電動機維修規(guī)程,提高業(yè)務(wù)技能。強化設(shè)備維護的組織管理。同時要求,在冬季對運行設(shè)備補充加油時,應(yīng)適當(dāng)對電動機軸承油蓋加熱,以使新潤滑脂能充分進入軸承內(nèi)部。
4)在對設(shè)備的運行管理上,要求對出現(xiàn)異常(發(fā)熱、有異音、震動)的設(shè)備加強運行監(jiān)視,并及時對設(shè)備進行停運維護。
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